從跟班隊干徐達10分鐘處置篩上矸石隱患,到采樣工劉守龍現(xiàn)場阻斷煤質(zhì)風險;從宣講小分隊下基層喚醒全員責任,到技術員張龍改造設備破解塊煤破碎難題……今年以來,新景公司圍繞煤質(zhì)提升打出“一線響應+宣講賦能+全鏈管控”組合拳,以制度為基、以技術為要、以全員為力,既實現(xiàn)8月份4個品種7項指標批次合格率均完成100%,更筑牢“陽優(yōu)”品牌質(zhì)量根基,書寫企業(yè)以質(zhì)增效的生動答卷。
迅速響應
一線職工現(xiàn)場處置煤質(zhì)隱患
“小石,3155篩上有碎矸石!你先聯(lián)系脫泥篩層,把三系統(tǒng)停了給煤,我去排查問題根源。”9月6日,新景公司洗煤廠重介二隊跟班隊干徐達在現(xiàn)場走動巡查時,發(fā)現(xiàn)3155篩上的煤量比往常明顯增多,并夾雜著碎矸石——這會直接影響煤質(zhì)!他立刻要求暫停供煤。
確認停煤后,徐達迅速趕到3139三產(chǎn)品重介旋流器的矸石箱旁,發(fā)現(xiàn)出料口被堵住了。“小石,聯(lián)系泵層三系統(tǒng)放料,我來通矸石嘴!”他用鐵鉤一鉤,一團鐵絲裹著塑料袋的雜物被拉了出來,堵塞的源頭終于找到。
清理完雜物,系統(tǒng)恢復正常,3155篩上的產(chǎn)品也回到了合格標準。徐達擦了擦汗,在巡檢記錄本寫道:“煤質(zhì)是企業(yè)的生命線,哪怕一點小問題,也得立刻解決!”
同一時間,質(zhì)檢組井下采樣工劉守龍在15226工作面忙碌著——他手持檢測工具,沿著工作面逐段開展煤質(zhì)督查,精準排查出2項煤質(zhì)隱患,并當場完成整改,切實將風險阻斷在源頭。
從徐達的即時處置,到劉守龍的現(xiàn)場整改,這一個個鮮活的片段,共同勾勒出新景公司全過程、全方位強化煤質(zhì)管控的生動圖景,也是企業(yè)用心用情守護“陽優(yōu)”品牌、夯實質(zhì)量根基的真實寫照。
圍繞煤質(zhì)管控,新景公司錨定“以查促管”核心思路,一方面,主動拔高管控標準,將各生產(chǎn)系統(tǒng)的“責任田”劃分得更細致、責任界定更清晰;另一方面,持續(xù)加大檢測與督查頻率,讓煤質(zhì)管控覆蓋生產(chǎn)全環(huán)節(jié)。
“我們建立了煤質(zhì)管控‘日分析’機制,而且執(zhí)行得非常嚴格——每天都會匯總末煤發(fā)熱量、品種煤質(zhì)量指標等核心數(shù)據(jù),及時通報當天煤質(zhì)情況。要是遇到數(shù)據(jù)不達標,我們會第一時間扎到現(xiàn)場,一步步倒查問題原因,制定出切實可行的整改方案,還會安排專人跟蹤落實,確保問題不遺留。”新景公司洗煤廠廠長張東義說。
宣講賦能
小分隊下基層喚醒全員質(zhì)量責任
為進一步織密管控網(wǎng)絡,新景公司還注重搭建交流與監(jiān)督平臺:每月定期召開煤質(zhì)例會,認真復盤當月管控工作,分析問題、總結經(jīng)驗,同步優(yōu)化下月保障措施;在現(xiàn)場監(jiān)管上,采取“定期檢查+動態(tài)抽查”模式,對生產(chǎn)全流程進行煤質(zhì)檢查,嚴格對照《煤質(zhì)管理標準化細則》排查隱患,推動各項管控措施落地生根,切實守住煤質(zhì)底線。
9月2日,新景公司煤質(zhì)宣講小分隊的“巡講”足跡延伸至綜采二隊。針對綜采崗位特性,宣講隊員圍繞專業(yè)煤質(zhì)標準展開講解,既解讀煤質(zhì)管控的制度要求、實操措施,也剖析典型案例,還現(xiàn)場回應職工疑問,用接地氣的方式引導大家時刻把“質(zhì)量”二字記在心上、落在手上。
“這次宣講讓我茅塞頓開,原來煤質(zhì)管控不是某個人或某個部門的事,而是我們每個人的責任!”新景公司綜采一隊隊長謝文軍說,“接下來我們會在井下把好第一道關,重點抓好放頂煤、構造管理等環(huán)節(jié),確保各項管控措施執(zhí)行到位。”
在煤質(zhì)管理工作中,新景公司始終堅持高位推動:成立煤質(zhì)管理領導組統(tǒng)籌全局,制定專項管控實施方案明確方向,細致劃分各系統(tǒng)“責任區(qū)”、設定清晰“標準尺”,通過“崗位與責任掛鉤”的機制,織密“處處有人抓、事事有人管”的煤質(zhì)管控網(wǎng)。為讓管控要求深入人心,公司還借助班前班后會、周安全活動、煤質(zhì)例會等平臺,開展煤質(zhì)管控專題學習,逐項傳達有關煤質(zhì)提升工作的要求及措施,確保全員知曉“工作標準”、掌握“操作要點”、做到“履職到位”,為煤質(zhì)穩(wěn)定提升凝聚全員力量。
“煤質(zhì)管控沒有旁觀者,人人都是責任人!”新景公司總會計師田堃強調(diào),“我們要把煤質(zhì)管理關口往前移,從源頭提升原煤質(zhì)量,實現(xiàn)向煤質(zhì)要效益、靠質(zhì)量謀發(fā)展的目標。”
精準管控
源頭+過程+細節(jié)守住煤質(zhì)防線
近期,重介一隊技術員張龍在日常煤質(zhì)監(jiān)控中,注意到一個影響中塊煤質(zhì)量的關鍵問題:中塊煤在皮帶輸送轉(zhuǎn)運過程中,因轉(zhuǎn)運導致破碎,產(chǎn)生的煤粉直接進入產(chǎn)品倉,導致中塊煤限下率難以達標。為徹底解決這一問題,張龍主動對接機電副隊長郝金海,兩人多次前往產(chǎn)品倉及皮帶輸送現(xiàn)場,結合設備運行特性、物料輸送軌跡細致分析,最終制定出針對性改造方案——在皮帶機機頭、機尾位置分別安裝清帶器,同時在皮帶正下方加裝集料斗。
改造后,清帶器可實時清理皮帶上粘連的煤泥,防止煤泥混入中塊煤;集料斗則負責收集清理下來的煤泥,再由崗位工人及時轉(zhuǎn)運至限下倉,形成“清理-收集-分流”的閉環(huán)管理,有效保障了中塊煤產(chǎn)品質(zhì)量。新景公司始終堅持“細節(jié)決定質(zhì)量”,將煤質(zhì)管控滲透到生產(chǎn)全流程,這樣的精細化舉措也結出了碩果:8月份,公司4個品種的8項指標中,7項指標批次合格率均完成100%,彰顯了過硬的質(zhì)量管控實力。
在新景公司煤臺,洗煤廠原煤隊皮帶機司機穆永軍的目光始終鎖定在快灰儀的灰分數(shù)據(jù)上,每跳動一個數(shù)值,他都會及時提醒崗位工按標準分儲:“高灰煤入10至16口、低灰煤入10口以前”,精準的分類為后續(xù)合理配煤筑牢了基礎。
為確保煤質(zhì)管控落地見效,新景公司采取“有的放矢、精準施策”策略,從源頭、過程、細節(jié)三端發(fā)力定制專項措施。源頭管控上,井下工作面通過引入新工藝、新技術、新設備提升產(chǎn)出效能——優(yōu)化放頂煤工藝、更換新型截齒以提高塊率;要求工作面過構造期與割頂?shù)鬃鳂I(yè)嚴格按規(guī)范執(zhí)行,放炮措施落實到位,嚴控工作面用水與破碎機運行,嚴禁大塊物料、雜物及鐵器進入原煤系統(tǒng),并加大鐵器雜物巡查力度,從產(chǎn)出端守住煤質(zhì)底線。過程聚焦“精準控質(zhì)”:一方面通過工藝優(yōu)化提升篩分效率,另一方面在裝車環(huán)節(jié)推行“雙把關、雙盯裝”制度——參考295號快灰儀與裝車線末煤倉下皮帶快灰儀數(shù)據(jù),結合裝車車沿高度確定配煤量,裝車人員與質(zhì)檢人員現(xiàn)場同步值守,動態(tài)調(diào)整配煤比例,確保商品末煤質(zhì)量達標。細節(jié)則以“降破碎、保品質(zhì)”為目標,遵循“轉(zhuǎn)載接觸軟著陸、傾斜下滑降高度、減少破碎增力度”原則,在各皮帶轉(zhuǎn)載點加裝緩沖簸箕、緩沖床,還為緩沖簸箕加裝防護皮,有效降低塊煤破碎率。
來源:華陽新材料集團

